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Version vom 1. Oktober 2009, 15:13 Uhr von Ulli (Diskussion | Beiträge)
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Teilnahme an ERAC Congress Heidelberg (hgz, and, ralf). Wir stellen unsere Fernsteuerung und das Wiki vor. Erfolg, aber Peter Wright diskutiert abends: Standard für Nutzer gemeinsam mit Windows-Standard erforderlich. Hinweis von Christian Monstein, den Einfluss stehender Wellen bei der Messung nicht zu unterschätzen (benachbarten Punkt anfahren), unabhängig von Kalibration. Nicht nur räumliche Referenz wichtig sondern auch im Frequenzraum, s.h. ständiger Vergleich zwischen Zielfrequenz und benachbartem Frequenzbereich. Karhunen-Loeve-Transformation entwickelt mit besserer Performance als FFT, aber Entwicklung in N^2 Werten notwendig statt N*lnN bei Fast Fourier Transformation. Prof. Maccone etc. etc. ... Teilnahme an Solarbeobachtungsnetz beschlossen, Christian Monstein etc. etc.

Heidelberg Congress

--uKu 15:32, 8. Sep. 2009 (UTC)

Antrieb Azimut definitiv eingebaut, Abdeckplatte geschnitten und Gehäuse 3mm Stahlblech aufgebaut, geschweisst, gestrichen. PC's im Kontrollraum zugeschraubt gegen Leckstrahlung. (And) --uKu 11:00, 16. Sep. 2009 (UTC)

Antrieb AZ eingerichtet, Positionsgeber mit Poti eingbaut, Halterung Motorsteuerungs-Box. Kabel auf Kabelboden definitiv ausgelegt mit vorläufigem Schwenkbereich +-180° zur Beobachtung. Zugentlastung. Probleme mit RS 485 Schnittstelle. Endlagenabschaltung in AZ bei Verbindungsabriss nicht wirksam, Az-Bewegung zunächst verblockt. Arbeiten: and --uKu 10:17, 21. Sep. 2009 (UTC)

AZ-Motoren probeweise eingebaut zur Abwendung von RFI-Störungen auf RS485-Schnittstelle. IC gewechselt. Korrektur softwareseitig in AZ-Achse (Missweisung durch Fundamentsetzungen) erforderlich. Geschirmtes Signalkabel von Feed auf Rt-Fuß eingebracht. --uKu 11:27, 28. Sep. 2009 (UTC)

Andreas baut passenden Motor ein und stellt Nachführung auf Mond, Flashing für flachere An- und Abfahrrampen erforderlich. Abbau depressiver Phasen durch Gespräche per Computer mit Bodenstationen hgz und uku. --uKu 19:09, 28. Sep. 2009 (UTC)

Erstmals Sonnentrack in Position über den Tag, Schwingneigung der Zweipunktregelung in AZ, hgz --uKu 17:53, 29. Sep. 2009 (UTC)

Kontrollverlust durch unbefugten Eingriff eines hochrangigen Mitarbeiters. Kabelabriss Poti und Reparatur. hgz implementiert Endabschaltung durch den Sensor nunmehr in Software. Anlage geprüft, lässt sich aber nicht mehr rückwärts aus Endlagenbereich fahren. --uKu 09:22, 1. Okt. 2009 (UTC)