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Aktuelle Ereignisse: Unterschied zwischen den Versionen

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Ulli (Diskussion | Beiträge)
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kst als Standart für Echtzeit-Software installiert durch hgz.  --uKu 07:28, 20. Aug. 2009 (UTC)
kst als Standart für Echtzeit-Software installiert durch hgz.  --uKu 07:28, 20. Aug. 2009 (UTC)


Videostream mit neuer Kamera im control room arbeitet gut --uKu 18:32, 21. Aug. 2009 (UTC)
Videostream mit neuer Kamera im control room, arbeitet gut --uKu 18:32, 21. Aug. 2009 (UTC)


Kabelboden (zugleich Absicherung gegen Manipulationen) im RT-Fuß eingezogen, Mehrgangpoti für Endlagen Azimut montiert, neues NIM-Crate testweise eingebaut, Schnittstellenkabel verlängert, Signalmasse auf RS485 durchgezogen, Motoranschlussbuchsen erneuert, Korrekturwinkel in Ansteuerung RT mit Revision 333 auf Direkteingabe geändert. Information: Revisionen mit "svn log > history" oder "svn log | tee history | less" ersichtlich (hgz)  --uKu 20:40, 23. Aug. 2009 (UTC)
Kabelboden (zugleich Absicherung gegen Manipulationen) im RT-Fuß eingezogen, Mehrgangpoti für Endlagen Azimut montiert, neues NIM-Crate testweise eingebaut, Schnittstellenkabel verlängert, Signalmasse auf RS485 durchgezogen, Motoranschlussbuchsen erneuert, Korrekturwinkel in Ansteuerung RT mit Revision 333 auf Direkteingabe geändert. Information: Revisionen mit "svn log > history" oder "svn log | tee history | less" ersichtlich (hgz)  --uKu 20:40, 23. Aug. 2009 (UTC)

Version vom 23. August 2009, 23:17 Uhr

Anlage bei Gewitter von Hand fernabgeschaltet, später wieder angefahren probeweise. = Übernahme des Betriebskonzeptes von hgz durch and und uku. Antrieb in AZ noch ausgebaut, lackiert. --uKu 07:43, 18. Aug. 2009 (UTC)

Andrückplatte Elevationsantrieb muss verändert/ausgetauscht werden; Ansteuerung leistungsseitig getrennt, Antrieb in Azimut noch ausgebaut. kst als Standart für Echtzeit-Software installiert durch hgz. --uKu 07:28, 20. Aug. 2009 (UTC)

Videostream mit neuer Kamera im control room, arbeitet gut --uKu 18:32, 21. Aug. 2009 (UTC)

Kabelboden (zugleich Absicherung gegen Manipulationen) im RT-Fuß eingezogen, Mehrgangpoti für Endlagen Azimut montiert, neues NIM-Crate testweise eingebaut, Schnittstellenkabel verlängert, Signalmasse auf RS485 durchgezogen, Motoranschlussbuchsen erneuert, Korrekturwinkel in Ansteuerung RT mit Revision 333 auf Direkteingabe geändert. Information: Revisionen mit "svn log > history" oder "svn log | tee history | less" ersichtlich (hgz) --uKu 20:40, 23. Aug. 2009 (UTC)